近日,設(shè)備分公司崇愛二分部瀝青拌合站完成對(duì)橡膠瀝青計(jì)量泵送系統(tǒng)的“微創(chuàng)新”改造,改造后瀝青站產(chǎn)量提高了71%,達(dá)到240噸/小時(shí),有力解決了產(chǎn)能不足問題,為項(xiàng)目瀝青上面層施工提供堅(jiān)強(qiáng)的后臺(tái)保障。
項(xiàng)目瀝青拌合站型號(hào)為安邁5000型,設(shè)備出廠時(shí)原設(shè)計(jì)有2條瀝青計(jì)量輸送管道,其中1號(hào)管道及瀝青泵負(fù)責(zé)橡膠瀝青計(jì)量,2號(hào)管道及瀝青泵負(fù)責(zé)普通和改性瀝青計(jì)量,在實(shí)際作業(yè)過程中,兩套泵送系統(tǒng)獨(dú)立運(yùn)行,互不干涉。瀝青站在生產(chǎn)瀝青上面層混合料時(shí),由于上面層使用的橡膠瀝青粘度高,流動(dòng)性差,加上原廠輸送管道管徑不足,致使橡膠瀝青計(jì)量慢,耗時(shí)長(zhǎng),導(dǎo)致整體生產(chǎn)慢,產(chǎn)量低,每小時(shí)產(chǎn)量只有140噸,無法滿足前臺(tái)攤鋪施工要求,嚴(yán)重影響項(xiàng)目瀝青路面施工進(jìn)度。
為有效解決這一問題,設(shè)備分公司技術(shù)人員決定對(duì)瀝青計(jì)量輸送系統(tǒng)進(jìn)行電氣化改造,即把原來1號(hào)管道計(jì)量控制信號(hào)同步接到2號(hào)計(jì)量管道,使原本兩套獨(dú)立運(yùn)行、互不干涉的泵送系統(tǒng)變成可以同步控制、統(tǒng)一協(xié)同運(yùn)作的關(guān)聯(lián)系統(tǒng),使原來的單泵單管道作業(yè)變成雙泵雙管道同時(shí)作業(yè),增大橡膠瀝青輸送流量,大大縮短了瀝青計(jì)量時(shí)間,從而極大提高瀝青上面層混合料的生產(chǎn)效率。
技術(shù)人員對(duì)電路進(jìn)行“微創(chuàng)新”改造 黃紅波/攝
系統(tǒng)的改造完成,不僅節(jié)省了設(shè)備維修資金成本,降低了設(shè)備維修改造時(shí)間,也為項(xiàng)目順利實(shí)現(xiàn)通車目標(biāo)提供了堅(jiān)強(qiáng)的設(shè)備保障。下一步,設(shè)備分公司將持續(xù)做好設(shè)備技術(shù)服務(wù)保障工作,加壓奮進(jìn),強(qiáng)化設(shè)備管理,提升運(yùn)行效能,以“微創(chuàng)新”“微改造”引領(lǐng)實(shí)現(xiàn)設(shè)備效能提升,以實(shí)際行動(dòng)助推項(xiàng)目施工生產(chǎn)任務(wù)向前推進(jìn)。
(文/潘海淪 審核/雷敬椿、張祖凱、黃景輯)